隨著國家對能源環保管理的深入,節能降耗、綠色環保已成爲水泥企業的關注點,前期的改善電網質量、風機泵類變頻改造等節能手段都已發揮到了極致,單就目前的異步電動機來看,其效能提高一個百分點都很困難,所以水泥生産企業的設備節能空間已很有限。近幾年,隨著永磁材料的不斷發展,永磁電動機的生産及應用也隨之迅猛發展,因其良好的負載特性和節能降耗的優勢,使其應用領域從小型民用(如電梯、電動汽車等)慢慢滲透到大型工業生産中,從低壓小功率發展到了高壓大功率,永磁電動機在水泥行業的應用是大勢所趨。
水泥企業因工作環境惡劣、設備能耗高、故障率高、維護量大等特點,對設備運行可靠性的要求更爲苛刻。水泥生産線上皮帶機、提升機、選粉機、拉鏈機、輥壓機、球磨機是最具代表性的關鍵設備,皆爲沖擊性負載,啓動轉矩大,過載倍數高,故其電動機功率及減速機服務系數一般富余量都大,生産過程中的高噪音、低功率因數、高耗能、高故障率、高維護量,一直制約著水泥生産線的安全、環保及高效運行。具體缺點如下:
(1)旋转类机械的振动和噪音大部分是由于高速旋转造成的,皮带机、提升机、选粉机、球磨机等4极异步电动机(1?480 r/min)及减速机的高速输入旋转而引起的冲击、振动、摩擦、噪音(包括电磁噪声),对现场环境影响极大,同时也降低了减速机的使用寿命。
(2)異步電動機的啓動性能及過載能力差,故電動機選型都存在“大馬拉小車”現象,而異步電動機低負載運行時,效率和功率因數都比較低(如圖1、圖2所示),需外加無功補償裝置來改善電網的功率因數,增加了供電設備的容量及設備投入。
圖1 永磁同步電動機效率、功率因數與負載率關系曲線
圖2 異步電動機效率、功率因數與負載率關系曲線
(3)“4極高速異步電動機+液力耦合器+減速機”的異步電動機驅動搭配,由于減速箱爲高速輸入,使其振動及磨損大,産熱量高(大功率設備必須外置稀油站強制注油降溫潤滑),潤滑油管及機體連接部位密封損壞頻繁,滲漏油現象很難從根本上解決,嚴重影響生産現場環境的整潔及潤滑油的日常消耗。
我公司结合水泥生产线使用设备的运行特性,研发生产出了皮带机、提升机、选粉机、拉链机、辊压机、边缘传动球磨机等专用永磁同步驱动系统,功率范围7.5~3?000 kW,转速范围5~600 r/min,电压380~10 kV。从目前应用效果看,运行状况良好、达到了设计目的和要求,以下介绍其在石灰石输送皮带机上的应用实践。
2.1 皮帶機異步電動機驅動系統
皮帶機異步電動機驅動系統參數見表1。
表1 皮帶機異步電動機驅動系統參數
2.2 改造方案論證
更换驱动系统的石灰石输送斜皮带位于48 m高的钢结构中转站上,其安装平台空间及承重都已确定,永磁电动机的改造方案只能在现有的条件下实施。如若选用永磁直驱,满足200 kW、30 r/min的驱动扭矩为(9?550×200)/30=63?667(N·m),估算直驱永磁电动机的设计重量约为2 t/10?000 N·m,则该电动机的设计重量可达6.366?7×2=12.7(t),此重量无法满足原钢结构的承重要求,给改造带来很大的难度。另外根据永磁电动机的转速公式n=60f/P,则P=60f/n=60×50/30=100,若把电动机的额定转速设计为30 r/min的话,就需要把其极数设计为100对(200极),就算有的厂家把永磁电动机的额定运行频率设计成十几赫兹,永磁电动机也需要设计为40极。而这种设计(40极、低频10 Hz运行)势必会使电动机的转子直径及重量很大,造成启动及运行惯量很大,启动性能差,由于转子自重等原因而降低了电动机运行效率,节能效果欠佳。
鉴于此,最终选用“20极(300 r/min)的永磁同步电动机+低速变低速的小速比一级减速器+无感矢量变频器”的配置,同样以30 r/min的输出替代原“异步电动机+液力耦合器+减速机”的异步驱动系统,来达到低速驱动、节能降耗、降噪、提高运行安全可靠性、降低故障率和维护量的目的。
永磁電動機采用特殊的電磁與結構設計,優化機械制造工藝,選用國內損耗最低的優質矽鋼片,提高材料利用率。其定子槽滿率更高,功率密度更高,驅動系統體積更小、重量更輕、結構緊湊,有效減少材料成本,提高了産品的性價比。
电动机及一级减速器均选用FAG或SKF进口全密封免维护轴承,在运行转速为300 r/min的情况下,其转子风摩耗、轴承发热量及磨损也大大降低,基本可以免维护。
“20極永磁電動機+一級減速器”的結構與大極數永磁電動機相比,轉子體積小、質量輕,啓動慣量小,再加上一級減速器的轉矩放大作用,使其具有啓動轉矩大的特點,較易實現重載啓動。改造後皮帶機永磁同步電動機驅動系統參數見表2。
表2 皮帶機永磁同步電動機驅動系統參數
2.3 改造特點
(1)电动机由1?486 r/min异步电动机改为300 r/min永磁同步电动机,减速机由三级减速改为一级,速比i由50∶1改为10∶1的小速比,去掉了高速级,输入轴转速降至300 r/min,减速机轴承及齿轮磨损、运行发热量大幅度降低,效率提高,且永磁电动机和一级减速器都完成模块化设计,通过柔性连接耦合到一起,质量轻,过载能力大大提高(可在1.5倍额定转矩下长期运行,2.0倍额定转矩下可运行5 min)。
(2)改造后的永磁同步电动机中心高为450 mm,与原减速机中心高相同,电动机基础基本不做改动,拆掉原直交轴减速机、液力耦合器、电磁抱闸、异步电动机,原基础平台稍作改动,原联轴器继续使用,永磁电动机通过联轴器跟皮带机的传动滚筒直联布置安装,整体对现场改动不大,2 d即可完成改造。
(3)永磁電動機定子繞組預埋三相雙支三線制PT100測溫裝置(共6支,3用3備),前後軸承預埋雙支三線制PT100測溫裝置(共2支,1用1備),可實現運行過程中繞組及軸承溫度的精准監測和上傳,便于實現對設備的遠程監控。
(4)電氣控制拆掉原軟啓動器,更換爲永磁電動機專用無感矢量變頻器,用原驅動軟啓動器的信號直接驅動變頻器即可,電氣控制回路極爲簡單。智能控制實現了電動機的緩啓緩停,減小電流沖擊,實現對永磁同步電動機的精確控制和保護,也可通過其通信接口外接物聯網模塊,來實現該皮帶機永磁同步驅動系統的遠程監控,提高企業的智能化管理水平。
改造前後現場設備布置情況對比見圖3。
圖3 皮帶機現場照片
1)運行參數
改造后,在相同喂料量的条件下,经过原计量仪表检测,皮带机运行电流由210~260 A降到165~210 A,现场噪音低于80 dB(A),表3为改造前后相同喂料量下,一个台班的电动机运行电流对比。
表3 改造前后电动机运行电流对比 A
2)節電分析
改造前电动机功率200 kW,电压380 V,功率因数0.905,平均运行电流256 A;改造后电动机功率200 kW,电压380 V,功率因数0.980,平均运行电流183 A(以上电流皆为变频器前的输入电流)。根据电动机有用功公式P=UIcosφ,改造后皮带机的节电率为22.4%,节电效果明显,而且同步电动机对电网功率因数的提高也会带来一定的经济效益。
另一方面,永磁驅動系統還有其他優勢,如其安全可靠的性能,可以保障皮帶機安全無故障運行,低振動、低噪聲、低汙染可以切實改善現場工作環境。
3)運行維護方面
改造後沒有減速機和液力耦合器,縮短了傳動鏈,降低了故障率,使設備的日常巡檢維護量大大降低,減少了潤滑油的消耗及維修成本。
2、4、6極高速電動機是異步電動機的優勢,結構及控制簡單,效率及功率因數高,但是當運行轉速在幾百轉,甚至幾十轉到十幾轉時,再靠增加異步電動機的極數來降低轉速(功率因數很低)或加減速機進行減速(效率低、維護量大),就很不經濟高效。此時可以選擇低速大扭矩永磁電動機,其體積和質量僅爲異步驅動系統的1/2~1/3,可減少新建項目的基建投資,其運行效率(97%)和功率因數(99%)都很高,變頻智能控制緩啓緩停,額定電流小于同功率的異步電動機,所以供電設備及電纜可降低一個規格進行選型,無須進行電容補償。低速大扭矩永磁同步驅動系統在水泥生産線上的應用,對行業設備升級換代以及企業效益的提高起到了良好的推動作用。